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    臭氧發生器用于氧化處理印染廢水

    時間:2019-12-20 14:07:40瀏覽次數:

    原標題:臭氧發生器用于氧化處理印染廢水,探討超濾+膜接觸技術提升脫色降COD效果

    印染廢水具有色度高、有機物含量高、成分復雜和可生化性能差等特點,是一種難處理的工業廢水。同時還面臨排放量大,回用率較低的問題。本實驗使用了新型的超濾與膜接觸臭氧氧化組合工藝對印染廢水二級生化出水進行了深度處理研究,為高效臭氧氧化處理印染廢水提供了一個新的嘗試。

    印染廢水具有色度高、有機物含量高、成分復雜和可生化性能差等特點,是一種難處理的工業廢水。同時還面臨排放量大,回用率較低的問題。常用的印染廢水處理方法為結合物化及生化的二級處理工藝,該工藝可去除廢水中的大部分色度和有機物。但該二級生化出水的色度、COD等指標仍不能滿足污水排放及回用水水質標準,需進一步處理。

    臭氧氧化能力強,使用經濟方便,常被用于印染廢水的深度處理工藝4。。但是,傳統的臭氧曝氣方式存在傳質效率不夠高,反應器體積較大,容易出現液泛、乳液和泡沫等問題]。膜接觸反應器是一種新型的氣液接觸裝置。在膜接觸反應器中,含臭氧氣體與待處理廢水分別在膜兩側獨立流動,在濃度差的作用下,臭氧從氣相側穿過膜孔擴散到液相側,并發生反應。此臭氧傳遞過程元氣泡產生,因此可有效避免傳統反應器易出現的問題。同時,由于膜接觸反應器具有極大的比表面積,無泡傳質過程具有很高的體積傳質系數。SHEN等較早應用膜接觸反應器進行臭氧傳質研究。研究表明,膜接觸反應器的體積傳質系數為3.4~4.4/min,比傳統的鼓泡反應器大1~2個數量級。JANKNECHT等進而對膜接觸臭氧反應器的體積和能耗進行了測算。結果表明,膜接觸臭氧反應器的能耗與傳統反應器相當而其體積僅為傳統反應器的1/50。這些研究表明,膜接觸臭氧反應器具有緊湊、傳質效率高的優勢。近年來,不少研究者應用膜接觸臭氧反應器進行模擬廢水的處理研究,如于苦咸水中回收單質碘,水中腐殖酸降解以及印染廢水的處理等。BAMPERNG等利用膜接觸臭氧反應器對直接紅、酸性藍和活性紅等模擬廢水進行降解實驗。而ZHANG等利用膜接觸反應器進行臭氧傳質,并聯合過氧化氫的高級氧化技術對酸性橙進行降解研究。研究結果顯示,模擬廢水的色度、COD等指標得到了較好的降解。

    臭氧氧化處理印染廢水

    而在實際印染廢水二級生化出水中,除了殘留的染料物質,還有較多的微粒、膠體和大分子有機物。這些物質會影響廢水的回用以及臭氧氧化的效果。因此,本工作使用超濾和膜法臭氧氧化組合工藝對印染廢水二級生化出水進行處理。首先使用前置的超濾工藝去除廢水中的大分子有機物等物質,以達到減輕臭氧氧化階段有機物負荷,減少臭氧投加量,提高氧化效率的目的。繼而利用膜接觸反應器進行臭氧氧化,以提高臭氧的利用效率。本工作首先對影響該組合工藝的參數進行優化選擇,然后在優化的工藝條件下進行8d的連續實驗以觀察其處理效果。本研究為高效低耗印染廢水深度處理提供了一個新的工藝嘗試。

    1、臭氧氧化處理印染廢水實驗部分

    1.1、印染廢水特性

    實驗用水來自某印染污水處理廠的二級出水。該廠采用以A/A/O工藝為核心的傳統二級生化處理技術,其出水的主要水質指標見表1。紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287—2012)要求的COD和色度限值分別為100mg/L和70。而紡織染整工業回用水水質(FZ/T01107—20l1)要求的COD和色度限值為50mg/L和25??梢?,為達到排放和回用要求,需進行深度處理。

    臭氧氧化處理印染廢水

    1.2、臭氧氧化實驗裝置和流程

    實驗裝置如圖1所示。實驗使用的臭氧由臭氧發生器制備,使用空氣源。經臭氧濃度檢測儀測定后,通入膜接觸反應器中。實驗用水經增壓泵加壓后依次通人不銹鋼濾網前置過濾器及超濾膜組件(100kDa)。產水通入膜接觸反應器中,進行臭氧氧化。

    臭氧氧化處理印染廢水

    膜為聚四氟乙烯中空纖維膜,膜組件和膜反應器為實驗室加工,每支膜組件有效膜長度0.5m,膜接觸反應器內含膜組件8支,膜接觸反應器中的有效接觸面積為2.64m2。其他參數見表2。在該反應器中,膜組件采用浸沒式的形式。臭氧氣體在膜絲內側,待處理廢水在膜絲外側流動。膜組件最小浸沒深度為0.1m,對應的膜絲受到的水壓為1.0kPa。

    1.3、分析方法

    為選擇合適的超濾膜切割分子量,需了解廢水中有機物含量隨分子量分布情況。本實驗采用超濾杯對廢水進行分級,并測定各級產水的COD值,通過差減法得到有機物含量分布情況。使用的超濾膜切割分子量分別為100、30、10、3和1kDa的(PES,Millipore,USA),使用的超濾杯(Amicon,Model8400)。COD、BOD5、濁度、色度、總磷、氨氮和pH等水質指標測定參照《水和廢水監測分析方法》。

    2、臭氧氧化實驗結果與討論

    2.1、臭氧氧化工藝參數的優化選擇

    首先對超濾一膜接觸臭氧氧化工藝的關鍵參數進行優化研究,包括超濾膜切割分子量、膜接觸反應器膜長、臭氧濃度、氣體流量和產水速率等。

    超濾膜切割分子量的選擇需綜合考慮產水水質、產水通量及膜污染等因素。如圖2所示,印染廢水二級生化出水中有48.7%為分子量小于1kDa的小分子物質,而有24.8%為分子量大于100kDa的大分子有機物以及膠體和微粒等物質。從生化出水的分子量分布來看,超濾可以去除部分有機物。切割分子量為100、30、10、3和1kDa的5種超濾膜COD的去除率分別為24.8%、27.9%、38.3%、49.3%和51.3%。超濾產水水質隨著切割分子量的減小而逐漸提高。為獲得較理想的水通量,選擇的超濾壓力隨著切割分子量的減小而增大。而在較高的跨膜壓差下,膜表面污染層較致密,影響膜清洗頻率和使用壽命。令100、30、10、3、和1kDa5種超濾膜分別在0.5、1.0、2.0、3.0和4.0bar壓力過濾生化出水。如圖3所示,各超濾膜產水通量均迅速下降,30min后的通量分別為分別為64.6、56.6、41.0、22.2和6.9L/(m2·h)。切割分子量較小的超濾膜,其水通量較小??紤]到印染廢水二級生化出水的濁度、COD含量較高,在超濾膜選擇時應特別注意其膜污染的問題,因此,優選切割分子量較大的超濾膜,此工藝選擇的超濾膜切割分子量為100kDa。

    臭氧氧化處理印染廢水

    在膜接觸反應器中,臭氧傳質以無泡方式進行,需要保證氣體壓力小于水壓力與跨膜壓差之和。膜組件的最小浸沒深度為0.1m,其受到的水壓力為1kPa。氣泡首先產生位置為膜組件人口處。通過測試,最小的氣泡產生壓力為1.5kPa。此壓力為安全壓力,實驗過程氣相側壓力需小于1.5kPa。在相同的氣體流速下,氣體壓力隨著膜長度的增加;而在相同膜反應器內,氣體壓力隨氣體流速的增加而增加;實驗結果如如圖4所示。因此,為保證無泡傳質的條件,在對膜接觸反應器的膜絲長度和臭氧氣體流量等變量進行控制,使得選定的參數下的氣相側壓力小于安全壓力。體流量和臭氧濃度。而臭氧通量隨著氣體流速和臭氧濃度的增加而增加。為保證反應器的臭氧氧化效率,需維持較高的氣體流量和臭氧濃度。臭氧利用效率和臭氧通量的優化方式是相反的,不能相統一。本實驗中人為選定50%左右的臭氧利用效率下優化臭氧通量,同時滿足無泡條件。則選擇的氣體流量為0.6L·min,膜長為2m,臭氧濃度為10mg/L。在此條件下臭氧通量最高為2.93mg/min臭氧利用效率為48.9%,氣相側壓力為1.1kPa。相比于同樣條件下的鼓泡反應器,其臭氧利用效率僅為5.4%(見圖5),有顯著的提高。

    臭氧氧化處理印染廢水

    在較大的水力停留時間下,臭氧投加量小但水質差;而較小的水力停留時間下,水質較好但臭氧投加不經濟。為得到合適的水力停留時間,在上述優化的條件下(超濾膜切割分子量為100kDa,接觸反應器膜長2m,氣體流量0.6L/min和濃度10mg/L)對二級生化出水進行序批氧化降解實驗。反應器中廢水體積為40L。結果所示(圖6),經過超濾工藝,色度沒有變化,而COD134.6mg/L降到了105.4mg/L。在臭氧氧工藝階段,隨著通入臭氧時間的延長(臭氧投加量的增加),有機物逐漸被降解。COD在80mg/L后降解速度變慢,而色度在20°后降解速度變慢。臭氧與芳香環、不飽和鍵等官能團反應

    活性很高,而與醇類、醛類等物質反應活性較差。反應初始階段臭氧將大分子有機物及發色基團氧化分解成小分子量物質,而后續的礦化速度較慢,需要消耗大量的臭氧。選擇廢水色度降至20所需要的水力停留時間,(見圖7)為28小時,計算得到的產水速率為1.4L/h。在本實驗中,膜接觸反應器中的膜絲表面積為2.64m2,反應器體積為42L,反應器內膜絲填充率為2.5%。由于反應器中膜絲填充率較低,膜面積相對較少,因而臭氧通量較小,致使廢水的水力停留時間較長。通過提高反應器內膜絲填充率,提高反應膜面積,可大大減少其水力停留時間。

    臭氧氧化處理印染廢水

    2.2、連續實驗廢水處理效果

    在上述優化的工藝條件下,進行了8d的連續實驗,并測定其COD、色度以及濁度的變化情況。由圖8可知,經超濾工藝,COD由120~140mg/L降解到87.7~120.4mg/L,而經過臭氧氧化工藝后COD降解到59.2~79.6mg/L。超濾工藝主要通過截留作用去除水中的有機物質,臭氧則可將大分子物質分解為分子量較小的物質并部分礦化有機物。由圖9所示,色度由90~200度降低到10~35度。在大部分的時間,色度可維持在20度以下。臭氧廢水中的有色(聚)芳香族化合物等反應迅速。有色大分子物質被分解為小分子無色物質而脫色。由圖10可見,濁度由7~21.5NTU降低到0.55~4.4NTU。濁度主要是通過超濾工藝進行去除。顆粒物、膠體等物質均得到較為有效的攔截。

    臭氧氧化處理印染廢水

    臭氧工藝不僅可消除色度,部分礦化有機物,而且可以提高廢水的可生化性能。由圖11可見,廢水經過超濾工藝后,其BOD5由22.5mg/L降低到21mg/L,而B/C值由0.167提高到0.199。超濾工藝去除水中大分子有機物,通常大分子有機物的可生化性較差。因此,反映在數值上,超濾工藝后COD和BOD5均有去除效果,COD去除得更多。廢水經過臭氧氧化之后,BOD進一步下降到19mg/L,而B/C值提高到0.244臭氧的氧化同時削減COD和BOD5,同時有部分COD轉化成了BOD5。因此,臭氧工藝后,COD和BOD5均減小了,而B/C值卻得到了提高??梢?,該工藝過程可一定程度的提高廢水的可生化性能。

    臭氧氧化處理印染廢水

    經過超濾+膜接觸臭氧氧化組合工藝處理的印染廢水二級生化出水,其產水水質達到了紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-2012),但其COD未達到紡織染整工業回用水水質(FZ/T01107.2011)要求(要求:COD<50mg/L;本實驗產水水質:COD=70mg/L)。原因在于本實驗所處理的二級生化出水有機物負荷較高(平均COD=131mg/L),處理難度較大。同時,臭氧不能將有機物徹底礦化,只能轉化為極性更強、分子量更小,反應活性更低的物質,單純的臭氧氧化工藝難以將這些物質完全去除。臭氧氧化工藝需要結合后續處理工藝,如活性炭、曝氣生物濾池等才能達到較好的處理效果。本研究所使用的工藝可作為臭氧組合工藝的一部分進行應用。

    3、臭氧氧化處理印染廢水實驗結論

    本實驗使用了新型的超濾與膜接觸臭氧氧化組合工藝對印染廢水二級生化出水進行了深度處理研究。實驗對該組合工藝多個參數包括:超濾膜切割分子量、膜接觸反應器膜長、臭氧濃度、氣體流量和產水速率等進行了優化選擇并進行了8d的連續實驗。產水水質得到了較大的提升,平均COD由131mg/L降到70mg/L,平均色度由130度降到20度,平均濁度由11NTU降到2.3NTU,B/C值也由0.167提高到0.244。本實驗為高效臭氧氧化處理印染廢水提供了一個新的嘗試。

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